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城锦建设
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作者: 发布时间:2021-03-25 08:38:08点击:38670
施工工艺
4.1所用机械设备
本工程采用田野―150型反循环钻进成孔,压浆设备采用BW150 型注浆泵一台,注浆管采用φ25mm镀锌管;另外还有200L灰浆搅拌机一台,储浆罐、地面管线两条以及阀门、丝扣接头若干。
4.2注浆管的制作
花管采用φ25mm的镀锌管制作,长度为0.5 m,上开4 排孔眼且两排相互错开,孔眼直径为6mm,间距为50 mm。孔眼分别用透明胶布、图钉、电工胶布缠好,在灌水后确认不漏水的情况下,再在其外包扎车胎、花布,用铅丝捆好。
中间管路采用丝扣连接,上接头时至少要缠绕不少于3 圈的生胶带。将连接好的注浆管集中堆放在水平位置上, 保证不变形。
4.3 注浆管的安装
在钻进成孔后, 一次清孔完毕, 注浆管对称焊接在钢筋笼的加强筋上。注浆管安装时必须保证丝扣连接严密;钢筋笼必须在孔中保持居中,其偏差不超过20mm,确保注浆时浆液能冲破表层混凝土。最下端注浆管要保证进入沉渣0.3m左右。
4.4注浆施工
现在许多施工单位选择注浆的时间在5d以后,而忽视了在成桩后的 1~ 2 天内进行桩底压清水。压清水的目的主要是在混凝土未凝固终止时,将花管外的包扎带冲破,清洗和疏通管路;若管路不畅通,还可以在桩侧钻φ75mm的孔,深度与原注浆管相同。钻孔时,采用水泥土浆护壁,成孔后立即下放等同长度的压浆管, 5d后水泥粘土浆达到一定强度后, 进行注浆。
正式的注浆工作在成桩后的5d后进行,浆液采用普通425水泥,水灰比0.65,注浆压力初步设计为2.0Mpa,注浆量按《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63―2007)提供的公式计算即:
GC=αpd
GC―单桩注浆量(t)
αp―注浆系数,对于粘性土、粉土可取2.1~2.5
d―桩径(m)
根据以上公式,根据本区的地层条件,注浆系数取2.35,初步设计为2.8T。如满足下列条件之一即可认为注浆合格:
(1)工艺参数均达到或超过指标要求;
(2)注浆压力超过设计指标,注浆量达到设计指标的70%,且注浆压力达到设计注浆压力的150%,并维持5min以上;
(3)压降总量已达到设计值的80%,且桩顶或地面出现明显的上抬。
本次注浆的有关技术参数统计如下:
5、试验成果分析
委托专业检测部门对以上4根桩进行了高应变动力检测,其中后注浆钻孔灌注桩3根,未注浆的1根,有关试验结果如下:
为进一步检测桩的沉降量,分别对1#桩和5#桩进行了载荷试验,有关试验结果如下:
以上两次试验表明,采用桩端后注浆技术的桩的承载力比未注浆的平均增加了31%,沉降量减少了59%。可见,后注浆技术对提高桩的承载力,减少沉降效果十分明显。
6、经济性比较
后注浆作业一般在成桩后的5d后进行,且每棵桩的作业时间一般不超过3h,对工期影响不大。经计算,就本区的岩土工程条件而言,采用桩端后注浆技术,增加了注浆管、水泥浆和注浆费约1189元,但可使桩长减少7m左右,节约钢筋混凝土、钻孔及灌注费用约12265元;达到同样单桩承载力设计值的未采用后注浆技术的灌注桩造价约为50811元,节约比例为21.8%。
7、结论
桩端后注浆技术在聊城地区桥梁工程中尚属应用。实践证明,采用该技术不但可有效减少桩长,降低施工难度,缩短工期,更重要是可以降低造价,提高承载力降低沉降量。此外,还解决了钻孔灌注桩普遍存在的沉渣过厚的通病。通过本工程的成功应用,对该技术实践经验及体会总结如下:
(1)桩端后注浆技术易操作,在施工中的技术含量不高,且成功率高。采用该技术后,单桩承载力提高30%左右,沉降量可减少50%以上,而造价降低了21%左右。在人工费、材料费不断上涨的今天,容易得到推广。
(2)依据施工经验,注浆压力宜控制在1.5~2.0Mpa,单桩注浆量可按《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63―2007)计算,注浆系数可取2.4~2.5。
(3)成桩后的1~ 2 天内必须进行桩底压清水,对于疏通和清洗管路十分重要,直接影响到5d后注浆的成败和效果。